喇叭盖模具吸腔问题解决方案
左下图的产品是汽车A柱上的一个喇叭盖,产品尺寸66*45*25,主要外观面上,周边是盲孔,中间一个小的区域通孔,通孔区域没有加强筋。
主壁厚2mm,通孔区域参数见下图
产品材质是ABS,模具设计的时候采用潜伏浇口,
模具制造过程中没遇到任何问题,但在试模的时候,产品通孔区域吸腔严重,局部粘在型腔,将产品拉变形甚至拉坏。见下图区域
经过分析认为,该区域的较为全部在型腔,型芯完全没有结构,型腔的粘模力严重超过型芯的粘模力,同时网孔在型腔的粘模力太大导致变形,那么对应上述问题,有以下几条解决方案:
1:将型芯上增加筋,让型芯上的粘模力更大,见下图的示意,该方案能解决产品的吸腔问题,但内部结构大幅更改,在没有明确的装配信息和客户允许情况下,该方案不可取。
2:加大型腔的脱模斜度,将7°改到12°,针对本喇叭盖的特征,孔边距的尺寸本来就很小,如果加大斜度,加胶拔模导致的结果就是孔变小,声音的通过率会变小,肯定不可取。要么减胶拔模,带来的结果是孔边距更小,电极的加工和EDM加工存在极大的困难。因此,该方案也不可取
3:多管齐下,结合修改局部分型面和微调拔模角度。具体方案如下:
· 将分型面从单边移动到中间,那么型腔的胶位变少,粘模力变小,同时型芯上有胶位,改善了上下模粘模力的比例
· 型腔的拔模斜度不变,型芯的拔模斜度减小到5°,那么在相同的深度情况下,型芯的粘模力大于型腔的
方案3既没有较大更改产品的造型和结构,也能解决该处吸腔问题,经过讨论,可以实施,最终的试模结果也验证了该方案的优越性
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